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泥水平衡盾构掘进中更换盾尾刷施工技术研究.pdf

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泥水平衡盾构掘进中更换盾尾刷施工 技术研究 邓志强 1,2 杨智麟 1 赵江 1,2 王庆峰 1,2 陆韬 1,2 ( 1.中建 交通第一建设公司,北京, 1001 66 ; 2.佛山市城市轨道交通三号线工程 3205 -1 标,佛山 , 528253 ) 摘要: 目前, 盾构法在城市地铁隧道施工中应用得越来越广泛,在盾构掘进施工中,盾尾刷受管片的挤压、磨损, 甚至被砂浆固结失去密封作用。一旦盾尾刷损坏,地下泥水、砂浆等会通过盾尾间隙流入盾体,引起盾尾漏浆、漏 沙及地表沉降变形,甚至引起地表塌陷和隧道涌水等风险。因此,如何保证盾构掘进中安全快 捷地更换盾尾刷尤其 重要。为保证工程的安全顺序进行,根据工程实例,对损坏的盾尾刷采用了在隧道内更换的施工技术,实施效果良 好,可为类似工程提供参考和借鉴。 关键词: 泥水平衡, 盾构掘进 ,更换,盾尾刷 1 前言 随着城市化进程的加快,城市公共交通高速发展,尤其是地铁的兴建和发展,地铁隧道的盾构 法施工应用越来越广泛。在盾构掘进施工中,盾尾刷受管片的挤压、磨损,甚至被砂浆固结失去密 封作用。一旦盾尾刷损坏,地下泥水、砂浆等会通过盾尾间隙流入盾体,引起盾尾漏浆、漏沙及地 表沉降变形,甚至引起地表塌陷和隧道涌水等风险。因此, 如何保证盾构掘进中安全快捷地更换盾 尾刷尤其重要。 依托佛山市城市轨道交通 三 号线工程镇安 站~桂城 站区间,总结形成 了在高水位复杂环境下 泥 水平衡盾构掘进中更换盾尾刷的 施工技术, 解决了 以往更换盾尾刷采取整环拉出管片后掘进千斤顶 无法对后方的管片进行顶紧受力,管片易发生变形、渗漏 的难题。在降低安全风险 、提高施工效率 等方面取得了良好的效果,施工经验可供借鉴与参考。 2 工程概况 佛山市城市轨道交通三号线工程镇安站~桂城站区间从桂城站出发,沿南海大道由北向南延伸, 依次下穿过街通道、下穿华阳桥 A/C 梯道、佛山涌、丰收水闸、 东三电排站、华阳桥 1号桥、侧穿 华阳桥 9号桥桩,到达镇安站。 镇安站~桂城站区间右线里程为 YDK51+570.050 ~ YDK52+879.427 ,长链 2.696 m,总长度为 1312.073 m;左线里程为 ZDK51+571.058 ~ ZDK52+879.427 ,长链 0.165m ,短链 2.53 m,总长度为 1308.535 m。区间右线最大坡度为 21.024 ‰,最小坡度为 2‰,左线最大坡度为 21.164 ‰,最小坡度 为 2‰,隧道拱顶覆土埋深 8.60 ~ 20.45 m。 3 施工工艺流程和操作要点 3.1 施工工艺流程 泥水 平衡盾构掘进中更换盾尾刷施工工艺流程如图 3-1所示。 图 3-1 施工工艺流程图 3.2 操作要点 3.2.1 施工准备 根据盾构机掘进状态及施工周边环境,提前选定最佳停机位置;制定针对性的技术方案及应急 措施,准备足够应急物资设备。 施工 准备 盾尾 前后注 浆加固 止水 掘进 至预定停机 位置 加焊 拼装机 工装 置换 泥水仓 内 泥浆 管片 拆除及 安装 盾尾 刷刨除 恢复 掘进施 工 盾尾 刷焊接 盾尾 刷手涂 油脂 Öн¨½»Í¨µÚÈý½ì¹¤³Ì¼¼Êõ´´Ð´´Ð§ÂÛ̳ÂÛÎÄÓ봴Ч°¸Àý¼¯ 118 3.2.2 掘进至预定停机位置 在 距离 预定停机位置 15m 掘进施工过程中,将 盾构姿态及盾尾间隙调整至较好状态,管片拼装 选择理想点位; 采用 特殊优质盾尾油脂 (遇水膨胀 型 ) 替换普通 盾尾 油脂 ; 同步注浆 水泥砂浆采用 石灰替代水泥调成惰 性浆液,防止长时间停机盾尾被浆液抱死;采用多孔管片(由 1环 6孔增加至 16 个孔)拼装,便于注浆加固止水。 3.2.3 加焊拼装机工装 盾构机停机时,盾尾内已有 2环拼装 完成 的管片,且 下一环 一般已掘进 700 ~ 900 mm , 拼装机 行程 不能到达拟拆除管片的位置 ,因此需在 拼装机上采用钢板加焊一套工装 ,便于管片的
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