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利用超高压水射流技术进行LNG储罐预应力孔道疏通的施工实践(论文).pdf

PDF   1页   下载0   2024-04-07   浏览17   收藏0   点赞0   评分-   免费文档
利用超高压水射流技术进行LNG储罐预应力孔道疏通的施工实践(论文).pdf 第1页
利 用 超 高 压 水 射 流 技 术 进 行 L N G 储 罐 预 应 力 孔 道 疏 通 的 施 工 实 践 张洪禄 高 立 郑谦文 上海电力监理咨询有限公司 上海 200031 摘要 :在LNG (液化天然气 )储罐工程的后张拉预应力工程中,其预应力孑L道为埋设在储罐混凝土壁内的由镀锌钢带 卷压成型的波纹管,波纹管沿混凝土壁呈半圆弧形布置。在施工过程中波纹管孔道极易被杂物或混凝土浆液堵塞 ,为 了能够在不破坏孔道及波纹管的情况下对孔道进行疏通,在经多种方案比较、遴选后 ,确定采用超高压水射流进行孑L 道疏通 ,取得了非常理想的效果。 关键词:LNG 预应力孑L道 超高压水射流 波纹管疏通 中图分类号:TU992.3 文献标志码:B D0I:10.14144/j.cnki,jzsg.2015.1 1.031 Construction Practice on Dredging LNG Storage Tank Prestressed Channel by Using Ultra-High Pressure W ater Jet Technology ZHANG Honglu GAO Li ZH ENG Qianwen Shanghai Power Supervision and Consultancy Co.,Ltd. Shanghai 200031 1 工程 概 况 中国石油某LNG(液化天然气 )储罐工程 ,储罐为后 张拉预应力加强混凝土结构 ,混凝土罐壁内径41 ITI,外径 41.80 m,墙板内共有环向波纹管95 X 2道 ,竖向波纹管96 道 ,环向波纹管轴线半径为41.54 m,波纹管为由厚0.60 mm 镀锌钢带卷压成型的管道 ,内径95 mm,其 中1道波纹管从 锚座 口起始约13 m范 围内被混凝 土浆液堵塞 ,波纹管从锚 座 口到扶壁柱 内2 m位置处为平直段 ,之后分别在水平 向 和竖直向平滑过渡到墙板内,墙板 内的波纹管为圆弧 曲线 (图1)。 图1 波纹管堵塞段与罐体相对位置 2 方 案 遴 选 由于 曲线预应力钢绞线穿线及张拉的过程中孔道的摩 擦力对穿线机张拉 的质量影响 ,需保证波纹管内壁光滑顺 畅,尽量减小摩擦力 ,使钢绞线能顺畅地穿过圆弧形的波 纹管孑L道 。所以在进行孔道清理 的过程 中需保证混凝土清 作者简介:张洪禄 (1963一 ),男,本科,高级工程师。 通信地址:上海市高邮路68号(200031)。 收稿日期誊20 5-o8_18 誊善囊 誊童 善慧 鬣 鎏誊曩 = 衄 建筑艳工 ·第37卷 ·第1l明 理较干净 ,且不能损伤波纹管内壁。在清理完成后若孔道 罐壁内仍有粗糙的混凝土黏附着 ,会造成预应力钢绞线穿 线过程 中摩擦力太大或者被混凝土顶住而造成钢绞线无法 通过 ,也会造成张拉过程 中摩擦过大而影响张拉的质量甚 至导致钢绞线被拉断。 2.1 方案1:采用水钻进 行钻 芯钻出堵 住的混凝土 由于水钻 的尺寸本 身和孔道的尺寸不是很 匹配 (或 小或大 ),孔道为镀锌钢带卷压而成的波纹管 ,内里有凹 凸纹路 ,用钻头无法将混凝土清除干净 ,残留的粗糙 的混 凝土会对预应力钢绞线穿线造成极大的影响 ,而且钻头不 好控制 ,无法控制方向 ,在拐点及圆弧段必然会损伤波纹 管 ,钻头也无法深入非直线段 的孔道内进行施工 ,即使深 入也难保证能够沿着波纹管走 向行进。所以在尝试了用钻 头在锚座 口处钻人70 crH后放弃 了该方案。 2.2 方案2:墙面破 除进 行清理 疏通 破墙本身就是对结构具有较大破坏性 的措施 ,而且也 需要彻底破坏波纹管 ,孔道堵住的长度较长 (13 m),破 墙会对墙体结构造成较大的影响,所以在万不得 已的情况 下才能采取这种极端的疏通方式。 2.3 方案3:超高压水射流技术 水射流技术为近几年快速发展的一种以超高压的水作 为介质进行切割、破岩和清洗 的技术 ,由于水射流对表面 致密光滑且不存在微孔隙的波纹管很难造成直接的损伤 , 且波纹管本身为金属材料 ,具有较好的弹性 、延展性和耐 疲劳性能 ,水射流很难对波纹管造成严重 的破坏 。而混凝 土为脆性多孔隙材料 ,水射流对其能够有效地破碎。水射 、 壹 皇 塑 型里塑壹垦 婪术 行LNG储罐预应力 L道疏通的施工实践 流可通过高压软管接喷头深入 曲线波纹管内进行破碎混凝 土 ,研究小组认为该技 术能够非常好地满足该工程 的需 求 ,所以选择了该方案 。 3 参 数 确 定 及 方 案 实 施 选择可压力切换的超高压水射流设备 ,其压力分别为 140 MPa、280 MPa。为了确保有足够的压力对波纹管 内凝 固的混凝土浆液进行破碎 ,我们在现场将波纹管内的凝固 混凝土浆液钻芯取出一段进行现场试验 ,试验结果表明在 140 MPa的水压下 ,混凝土芯柱和试件瞬间就被水柱破坏 , 而280 MPa的水压下 ,由于水流量减小 ,对于混凝土试件的 破坏效果不理想。为了提高混凝土破碎效率,增加 了1台高 压水泵并联供水,并选择了流量更大的喷头。 为了便于将混凝土碎屑 、水及杂物排 出管道 ,喷头设 计成前后有多个喷 口的形式 ,前面的喷 口较大 ,用于提供 破碎混凝土的水柱 ,向后喷射的水柱则将水 、杂物及混凝 土碎屑 向后推 出管道 ,以保证喷头和高压水
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