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450 t 钢 锭 翻 身 坑 基 础 振 动 分 析
Vibration Analysis of the Turning Over Pit Foundation for 450 Ton Steel Ingot
晏金 炜
(上海市机电设计研究院有限公司,上海 200040)
YANJin-wei
(ShanghaiInstituteofMechanical&ElectricalEngineeringCo.Ltd.,Shanghai 200040,China)
【摘 要】采用有限元计算软件 SAP2000时450t钢锭翻身坑基础进行了振动计算,清晰地显示了瞬时巨大冲击荷栽引起
的振动时程响应。通过对3种翻身坑基础方案计算结果的对比分析,参考((动力机器基础设计规范》的振动控制标准选择
了合适的基础方案,达到了减振的目的。
【Abstract]GeneralanalysissoftwareSAP2000hasbeenusedtocarryonthevibrationcomputationoftheturningoverpitfoundation
for450tonsteelingot.Thetimehistoryresponsecausedbytransienthugeimpactloadhasbeenrevealedclearly.Threekindsof['lan~r
turningoverpitfoundationarecompared.Sotheappropriateantivibrationfoundationplanhasbeenadoptedbythe“CodeforDesignof
DynamicmachineFoundation”.
【关键词】冲击荷栽;翻身坑基础;振动时程分析
【Keywords】impactload;turningoverpitfoundation;vibrationtimehistoryanalysis
【中图分类号】TU476 【文献标志码】A 【文章编号】1007 9467(2017)08.0059.03
【DOI】10.136160.cnki.gejsysj.2017.08.015
1 引 言 2 工 程 概 况 及 减 振 方 案 设 计
随着我国重工业的飞速发展 ,国内相关行业对超大吨位
锻件的需求越来越迫切,而生产大型锻件所需要的电渣钢锭
吨位巨大 ,生产工艺复杂,目前,世界上仅少数国家掌握此项技
术。为填补该项技术空白,我国自行设计、制造了世界上最大
的 450t电渣重熔炉 ,将为生产电站、核电、军工等产品所需的
特种钢大型锻件创造有利条件。
该设备能生产最大直径 3.6m、高 6m,重量为 4 500kN
(4500的电渣锭,等效于 600t级真空浇注钢锭,覆盖了当前世
界上最大吨位的锻件用钢锭。由于工艺要求,该钢锭浇铸完成
后需从直立状态翻身成水平状态,巨大质量的冲击将会对整
个厂房结构产生不利影响,因此,必须对该翻身坑基础进行振
动分析,采取相应措施使其振动影响控制在安全范围内。
【作者简介】晏金炜(1980 ),男,安徽含山人,高级工程师,从事结
构抗震及振动控制方面的研究。
该电渣炉车间是在原有厂房基础上进行接长,新车间长
72m,柱距 12m,跨度 28m,设 2台 350tA6重级工作制吊车 ,
轨高 15m。翻身坑为内径 12mx5m的矩形坑 ,基本位于整个车
间的中央位置,以尽量远离主厂房结构。该场地类别为Ⅳ类场
地土,场地土详细特性如下所述。
第①层土为 2.4m厚的杂填土;第②层土为 1.6m厚的黏
土,静探 值为 O.73MPa;第③1层土为 1.8m厚的粉质黏土 ,
静探 只值为 0.45MPa;第③3层土为 9.8m厚的淤泥质粉质黏
土,静探 只值为 0.48MPa;第⑤1层土为 5.9m厚的淤泥质粉
质黏土,静探 值为 0.86MPa;第⑤2层土为 4.0m厚的粉砂
夹粉质黏土,静探 值为 2.20MPa;第⑤3层土为 15.6m厚的
黏土 ,静探 Ps值为 1.04MPa;第⑤4层土为 2.1m厚的粉质黏
土,静探 值为 2.72MPa;第⑦层土为>17m厚的粉细砂 ,静
探 值为 14.84MPa;
鉴于如此大吨位的翻身坑国内还没有类似案例可供参
考,而且冲击荷载极大 ,因此,我们共设计了 3种不同类型的 59
工程建设与设计 t |f nm l】&lIf- n |、l
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图 1天然地基方案(翻身坑方案一)
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图 2短桩基础方案 (翻身坑方案二)
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