100厚内墙优化技术创效汇报
——技术创效总结汇报
中天建设集团有限公司天津公司
汇报人:丁洪森
11
创效策划03
实施过程04
专业协同
05
效益分析06
创效动机02
07 总结评价
项目背景01
011 项目背景
近年来,国家开始大力推广建筑工业化 ,本项目使用了一种可牢固连接构成墙体、且可与上梁及地
面间可靠连接的轻骨料混凝土隔墙板。轻骨料混凝土 隔墙板除具有轻质、高强、隔音、可干作业、成本低
等优点外, 还具有结构合理、使用安全可靠的优点。
1、项目背景
012 创效动机
本项目100mm厚的砌体墙主要设在厨卫间的位置,此处经常处于干湿
交替的环境,而加气混凝土砌块空隙率大,吸水高。根据其它项目施工经
验,若按照原设计施工,长期在这样的环境中不仅会降低砌块强度、出现
开裂的现象,而且加气混凝土砌块表面容易起粉末,不易于与砂浆更好的
粘结;而且100mm 厚的砌体墙施工复杂,综合单价较高。为了保证工程质
量,提升工作效率,故改用轻骨料混凝土隔板。
2、创效动机
013 创效策划
3、创效策划
项目部通过多次会议讨论, 综合对比传统蒸压加气混凝土砌
块和轻骨料混凝土隔板的优缺点 ,最终确定如下施工方案:
100mm的内墙采用轻骨料混凝土隔墙板, 隔板可以根据图纸
及现场尺寸实测实量,定尺加工生产 ,到达施工现场的可以直接
进行现场按装拼接 ,不需要植筋、 浇筑构造柱等工序 ,故工人安
装施工速度很快 ,可以减少工期, 实测成绩现场基本是处于干作
业的环境,产生的建筑垃圾少, 可以保持施工现场的干净整洁。
方案 干湿交替环境 植筋 构造柱 实测合格率 工期
方案一 不行 需进行拉拔试验 支模浇筑 ≥90% -
方案二 可以 无需植筋 无构造柱 ≥95 缩短约1/2
014 实施过程
将隔墙连接位置的结构墙、顶板、梁、
地面的酥松层、砂浆剔除,浮沉、污垢
清理、清洗干净。不平的地方用水泥砂
浆找平
弹出隔墙基线及门洞位置
隔墙板上部与结构梁连接的U 型铁卡安装中距离600mm ,隔墙
板墙面与结构墙连接的上下各装一支(距顶板300mm ,距地面
400mm),结构墙居中装一支,用射钉枪加40mm 长射钉固定
U型铁卡、L 型铁件,每个铁卡射钉数量2 -3个,射钉钉头紧压U
型铁卡钢板,不得有松动现象,当射钉遇结构钢筋时,应避开
钢筋重打,并将费钉拔掉。
U型钢卡用射钉与楼板固定,卡住相邻的两块条板
放线后,根据图纸和现场量度,进行排版、切割配板
板面组合原则图
①应从与结构墙连接的部位开始,门头板结束。第一块板的安装,在板的企口及顶端和
结构墙上必须满刮胶粘剂,保证隔墙条板与隔墙条板以及结构墙之间胶粘密实。
②两人合力竖立混凝士空心隔墙板,将板用力推入U 型铁卡内,立板时一人在一侧推,一
人用撬杠撬起底端将板项起,直至与原结构墙、梁挤密后,下部用木楔子从两侧插入暂
做加固, 用线坠将板体吊垂直,用橡皮锤敲击板一侧,挤密实后,再吊线检查,隔墙板就
位后,下部木楔塞实顶紧,刮去多余胶浆。
③第二块板安装按同样方法进行,注意,不得对第一块板有碰撞, 第二块板推至离第一
块接缝位置5 -10mm,停止人推,用橡皮锤敲击,挤至胶浆溢出即可,用靠尺找平找直后
固定。将板缝挤出的胶浆刮掉。
④门口两侧安装完成后,在门头板位置两侧设施L 型铁件,设置数量两侧上下各1 个,与
顶板、梁、墙连接部位用射钉枪、射钉固定,隔墙板墙与门头板连接部位L 型铁件置于板
缝的契口内,胶浆粘结。
⑤门头板就位后,推另一侧隔墙板,将之挤密,用靠尺找平找直后固定。隔墙板下部距
地面留20-30mm 缝隙,整道墙安装完毕后自检,经验收合格后用C20细石混凝土填塞。
①隔墙板安装5 天后,检查板缝是否粘结良好,是否有裂
缝、裂纹,发现裂缝,查明原因,进行修复,用腻子刀
铲掉裂缝内胶结填充物,重新配
ALC加气混凝土板代替加气块施工技术二次结构100厚内墙优化创效总结.pdf