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浅析水电站导轴承甩油问题技术改造(论文).pdf

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市政·交通·水利工程设计J 肺‘ ·7聊 ·Water Resovzces-西 ,lee 嘞 l 浅 析 水 电 站 导 轴 承 甩 油 问 题 技 术 改 造 Analysis of Lower Guide Bearing Tube Twists Out of Oil and Technical Reformation 冯敏 (新疆伊犁河流域开发建设管理局,乌鲁木齐 835000) FENGMin lily River Development,Constructionand Management Bureau,Wulumuqi 835000,China) 【摘 要】新疆恰海电站水轮发电机组在试运行期间,出现下导轴承挡油管甩油问题。通过与制造厂专家一起分析原因,讨论解 决办法,成功消除了由于设计原因引起的机组下导挡油管甩油问题,为同类型机组挡油管甩油处理提供一定参考。 【Abstract】Duringhydrogeneratorunittrialrunning,guidebearingtubetwistsoutofoilfromthetop.Theproblemis solvedaftertheauthor analyzedanddiscussedthedesignlimitation,andgivessomereference. 【关键词】水电站;挡油管;技术改造 【Keywords】hy&opl~t;tube;technicalreformation 【中图分类号]TV734.2 1;TM312 【文献标志码】B 【文章编号】1007-9467(2016)07.0129—03 [DOI]10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.07.032 1 概 述 新疆恰海电站装有 4台立轴混流式发电机组,单机容量 为 80MW。发电机由哈尔滨电机有限责任公司设计制造,为立 式三相凸极 同步发电机。发电机组为两导半伞式结构。 发电机设上、下导轴承和一个推力轴承。上导轴承设置在 上机架中心体油槽内,下导轴承设置在下机架中心体油槽内, 推力轴承位于下机架下机架上的推力油槽内。 上、下导轴承均采用 12块扇形瓦自调式结构。在不干扰 转子、推力轴承盒集电环的情况下,可装拆、更换 、调整和检修 导轴承。导轴承为油浸式自循环和巴氏合金结构,润滑油采用 内循环水冷却方式,冷却器在规定的温度下,有足够的冷却能 力。 【作者简介】冯敏(1979 ),男,吉林白山人,工程师,从事水电站安 全管理研究,(电子信箱)fengmin_1 022@1 63.com。 1)发电机主要技术参数 发电机型号:SF80.34/8800 额定容量:80MW 额定电压:13.8kV 额定电流:3 937.6A 额定频率:50Hz 额定转速:176.5r/min 飞逸转速:320.4r/min 2)发电机运行环境 发电机安装地面高程 919.500m 多年平均环境气温 8.8~C 冷却水最高温度 25"C 导轴承瓦温升不超过 65'C 2 油 槽 甩 油 情 况 电站 1号机组安装调试完毕后,机组进行过速试验时 , 129 J工程建设与设计 Constr~tion&DesignForProjec 当机组转速达到 1 50%额定转速时 ,下导挡油管存在往外翻油 现象;当机组转速降至额定转速时 ,下导挡油管翻油现象消 失。但由于机组未进行商业运行,未发现机组正常运行时漏 油,因此该现象未能引起运行单位的足够重视。 机组经 72h试运行后 ,运行单位连续运行 4d发现,下导 挡油管底部汽轮机油结成油滴,向下滴油;连续运行一个月 后,运行人员发现下导油槽油位下降约 30mm,下导瓦温有上 升的趋势。 在其它机组安装时,针对漏油问题在挡油管上做了一些 技术改造措施 :在挡油管距上端 80ram处加装一道迷宫 ;在迷 宫下部加焊若干个长度 100mm的挡油板。然而,实际运行中, 未能有效改善漏油的问题。 机组下导甩油问题造成轴承油位降低需经常补油,同时 造成瓦温过高、报警停机。2006年 3号机组第三次开机时下导 瓦温两小时之内迅速上升,停机检查发现下导瓦已烧损;4号 机组试运行期间,发生下导瓦温迅速上升,引起瓦温超高报警 停机,停机检查发现下导瓦已烧损。 甩油问题通过定期向下导油槽补充汽轮机油可避免烧瓦 事故。但油雾通过油槽盖溢出到发电机风洞内部 ,附着在定 子、转子上,对发电机定子、转子线圈绝缘起到腐蚀,影响发电 机的使用寿命 ;同时,漏油甩在水轮机室里衬壁上,造成水轮 机室污染,严重污染水轮机室机电设备 ;并且,漏油滴在水轮 机室的踏板上,易造成运行人员巡视水轮机室时滑到 ,引发人 身安全事故。下机架示意图如图 1所示。 图 1下机架示意图 3 油 槽 甩 油 原 因 分 析 130 机组下导轴承置于下机架中心体油槽内,采用 12块扇形 瓦自调试结构,导轴承为油浸式自循环和巴氏合金结构 ,汽轮 机油由装在油槽内的油冷却器冷却,汽轮机油在冷却器与油 槽间自动循环。 下导档油管是分瓣结构,挡油管分两瓣 ,安装时,两瓣挡 油管套在发电机大轴上,组装成整体然后安装。由于制造工艺 的要求,在两瓣组合处设置把合立筋,每瓣挡油管的把合立筋 中间还有 2道轴向加强立筋 1Ommx5Ommx714ram。 机组在转动时,会带动轴承内的汽轮机油一起运动 ,油槽 油面上升,沿着档油管往上走 ,由冷却器冷却后自动循环到油 槽内。油流在高速运动过程中由于受到下导档油管轴向加强 筋板的阻
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